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1mm超细硅胶条是如何生产制作的?

时间: 2022/9/20 21:34:53 | 浏览: 542 | 更多关于《行业资讯

1mm超细硅胶条多被用在工艺品居多,生产量巨大其生产难度也不低,市场中大多数硅胶挤出厂家不愿意生产1mm超细硅胶条。它主要是在生产制作流程上有一定难度,第一就是:硅胶挤出机器的选择。第二就是:烘道长度。产品前期练胶准备就不说了,就直接从挤出开始说:


一、切条:挤出机入料口并不算非常大,不能强行塞很多原料进去否则就会导致入料口堵塞。


二、入料:切条完成之后将原料推向入料口,在经过螺纹杆推动,此时需要保持硅胶的湿度,控制好机头的温度,以免原料在螺纹杆中就开始硫化而无法形成客户需要的形状。


三、挤出:1mm超细硅胶条是要一出五十或者一出一百,那么就需要模具上要有一百个微孔,通过螺旋杆向前推动,将硅胶通过模具挤出五十条或者一百条1mm超细硅胶条。


四、烤箱烘道加硫,挤出之后立即进入600°~700°烤箱瞬间硫化。


特别注意点:

第一点:1mm超细硅胶条生产制作,必须要硅胶挤出立式机,不能选择硅胶挤出卧式机?因为1mm超细硅胶条产品非常细,而又要达到一出五十或者一百,如果使用卧式机,那么缺点就是全部扭结到一起,导致产品不良。因为,硅胶是柔性材料,从模具中一挤出来靠上面的1mm硅胶条自然会下垂,和原本在下面挤出的硅胶条扭结到一起。


改善方法:使用硅胶挤出立式机原因:立式机原理是螺旋杆推动硅胶向下挤出而不是平行挤出,不会改变挤出的轨道,就不会有扭结的情况发生。向下挤出时,不会占据其他轨道的硅胶条。随即今日600~700°的高温烤箱硫化,就一定不会有扭结情况发生。


第二点:后烘道长度的问题,1mm超细硅胶条经过前烘道(超高温烤箱)就差不多硫化完全,都是也有硫化不成熟的情况发生,此时就需要后烘道再次硫化。如果后烘道过长会导致产品干裂、变粉一拉即断,如果后烘道过短,也会发生硫化不成熟的情况,发生产品一拉回缩效果奇差。


经过工程人员和研发部经过长期测试最好是在2~3mi左右,并且后烘道温度不宜过高,这个长度最适合一出一百的1mm超细硅胶条生产。目前也有不要后烘道的生产工艺,挤出之后直接进入700°高温硫化装箱,全部挤出完毕之后,需要放在硫化室进行硫化大概是在200°高温烘烤4小时(俗称二次加硫工艺)也能达到一出五十或者一百。


为什么要选择这种生产制作流程来做1mm超细硅胶条?原因是:传统的生产都是一出一,或者排模一出八这种工艺。其缺点是:1mm超细硅胶条一出一没有产量,一天又能挤出几公斤料呢?如果供应商没有产量,势必要把这损失要和客户反馈,这样就导致了一出一产品单价贵客户无法接受。而一出八这种工艺属于排模生产就是一条贴着一条挤出,硫化之后需要人工去把它撕开成一条一条的硅胶条,这样就无端多了一道工序,自然也是要增加人工成本的。于是就有了如今的一出五十、或者一出一百,这还不是排模生产的,不用人工撕开,自然也就节约这一部分的成本。而传统的一出一和现在的一出一百,自然不用说了,直接在以前的基础上提高了一百倍的生产效率。故这种一出多的工艺适用于1mm超细硅胶条这种小型实心条上面适用。


希望上述内容能够帮助大家更好的了解本产品,想要了解更多硅胶管知识,可致电致函深圳市奇裕硅橡胶有限公司的相关技术顾问,同时也欢迎更专业的人士来电来涵讨论业内知识。


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硅胶发泡条

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